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      產(chǎn)品分類

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      類型分類:
      科普知識
      數(shù)據(jù)分類:
      DCS系統(tǒng)

      DCS系統(tǒng)控制問題分析及處理

      發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:541

            靖遠(yuǎn)第二發(fā)電公司4臺200 MW機(jī)組于1998-2001年相繼進(jìn)行了熱控系統(tǒng)改造,采用橫河-西儀公司CENTUM-CS、CS-3000分散控制系統(tǒng)。系統(tǒng)投運(yùn)后提升了機(jī)組自動化控制水平,但經(jīng)過各種不同工況的檢驗,也暴露出在控制方式設(shè)計上存在許多不安全問題。  
      1 磨煤機(jī)保護(hù)聯(lián)鎖問題及改進(jìn)  
      1.1 磨煤機(jī)保護(hù)聯(lián)鎖存在的問題  
        靖遠(yuǎn)第二發(fā)電公司200 MW機(jī)組鍋爐磨煤機(jī)采用FW公司D-10D型鋼球磨,該磨煤機(jī)出力大運(yùn)行要求高,為此設(shè)置了12項聯(lián)鎖保護(hù)條件,而在這些條件中存在著以下問題:  
        (1) 為保護(hù)磨煤機(jī)耳軸大瓦不進(jìn)粉造成軸瓦損壞及煤粉的外漏,設(shè)有密封風(fēng)壓低8 kPa聯(lián)動備用密封風(fēng)機(jī),低6 kPa跳磨聯(lián)鎖。在實際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)當(dāng)備用風(fēng)機(jī)聯(lián)動成功時,磨煤機(jī)卻仍然跳閘。  
        (2) 磨煤機(jī)耳軸溫度高或電機(jī)軸承溫度高跳磨聯(lián)鎖,由于保護(hù)信號來自熱電阻測量的模擬信號,極易因熱阻短路、開路故障、或外界干擾引起阻值突變等,反映出一個虛假溫度信號,造成保護(hù)誤動跳閘。  
        (3) 磨煤機(jī)順控邏輯中為保證設(shè)備安全,在磨停止后需聯(lián)開輔助風(fēng)、一次風(fēng)冷風(fēng)門、聯(lián)關(guān)熱風(fēng)門并開啟惰化蒸汽,進(jìn)行磨內(nèi)蒸汽惰化,以防止磨煤機(jī)內(nèi)部發(fā)生爆燃,造成設(shè)備損壞。但在實際運(yùn)行中,其執(zhí)行的依據(jù)PV=0(停止反饋)信號,由于6 kV開關(guān)切送電過程中要將二次插頭拔出,這就造成磨煤機(jī)停止信號消失。當(dāng)再次插入二次插頭,磨煤機(jī)停止信號恢復(fù)。信號的中斷--恢復(fù)造成聯(lián)鎖邏輯的再次執(zhí)行,使前面述及的風(fēng)門檔板誤動作。這在正常運(yùn)行中將造成一次風(fēng)壓較大幅度的下降波動,影響到另一臺磨煤機(jī)的安全穩(wěn)定。如發(fā)現(xiàn)、調(diào)整不及時,將使運(yùn)行磨煤機(jī)由于一次風(fēng)壓低保護(hù)動作而跳閘。  
      1.2 改進(jìn)  
        針對以上問題,通過對密封風(fēng)系統(tǒng)全工況試驗,找到了風(fēng)壓建立的準(zhǔn)確時間,并對控制邏輯進(jìn)行下述改進(jìn);  
        (1) 充分考慮風(fēng)機(jī)啟動帶負(fù)載的安全性,對備用聯(lián)動成功風(fēng)機(jī)入口檔板延時1 s開啟;對運(yùn)行風(fēng)機(jī)入口檔板在跳閘后采用延時60 s關(guān)閉。因兩臺風(fēng)機(jī)出口設(shè)有機(jī)械自動切換檔板,在跳閘風(fēng)機(jī)完全停運(yùn)后不會引起風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn),以此來縮短風(fēng)壓低保持的時間。  
        (2) 修改磨煤機(jī)風(fēng)壓低跳閘時間,增加12 s延時,以躲過風(fēng)機(jī)聯(lián)動成功后建立風(fēng)壓時間。  
        (3) 對于磨煤機(jī)耳軸溫度高或電機(jī)軸承溫度高跳磨誤動問題,考慮到溫度變化是一個連續(xù)的且在非事故情況下,其上升/下降幅度不會大于6 ℃/s的速率,所以采取如下軟件改進(jìn)措施(見圖1),以消除誤動。  
        VEL+、VEL-為測量信號上升、下降速率報警,設(shè)定為6 ℃/s,當(dāng)溫度變化速率超過此限值時,內(nèi)部測量儀表將報警,封鎖保護(hù)輸出信號。在測量信號正常后10 s自動恢復(fù)出口通道,確保溫度真正越限時保護(hù)能正確動作。IOP+、IOP-為開路、短路報警,當(dāng)出現(xiàn)此報警時,表明測量回路發(fā)生故障。如有越限信號,則為虛假信號,應(yīng)立即封鎖出口,以防誤動。  
        (4) 對磨煤機(jī)停止信號進(jìn)行邏輯鎖定,杜絕由于開關(guān)插頭操作或接觸不良造成反復(fù)觸發(fā),引起相關(guān)風(fēng)門檔板聯(lián)鎖啟動,如圖2所示。只有當(dāng)磨煤機(jī)停止?fàn)顟B(tài)消失,而運(yùn)行狀態(tài)反饋信號來時,才能解除鎖定。  
        經(jīng)過以上改進(jìn),有效避免了磨煤機(jī)的保護(hù)聯(lián)鎖誤動、拒動事件,為機(jī)組安全穩(wěn)定提供了保障。  
      2 小型轉(zhuǎn)機(jī)的聯(lián)鎖問題及改進(jìn)  
      2.1 小型轉(zhuǎn)機(jī)的聯(lián)鎖問題  
        受DCS開關(guān)量點(diǎn)數(shù)的限制,對380 V小轉(zhuǎn)機(jī)采用的是單狀態(tài)反饋,只引入了運(yùn)行狀態(tài),沒有停止?fàn)顟B(tài)。在轉(zhuǎn)機(jī)控制邏輯中設(shè)有轉(zhuǎn)機(jī)啟動失敗或跳閘后復(fù)位啟動指令的控制方式,利用指令與狀態(tài)的偏差報警ANS+(即指令在啟動位,而狀態(tài)在停止位,內(nèi)部軟開關(guān)儀表發(fā)ANS+報警)作為判斷跳閘、啟動失敗的依據(jù)。此設(shè)計看似合理,但在實際運(yùn)行中由于單狀態(tài)反饋受現(xiàn)場設(shè)備信號可靠程度的影響,運(yùn)行狀態(tài)接觸不良信號消失后,即被認(rèn)定為停止,而誤發(fā)一個停止的指令,造成轉(zhuǎn)機(jī)跳閘,使設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定受到影響,甚至使事故擴(kuò)大。  
      2.2 改進(jìn)  
        (1) 取消380 V轉(zhuǎn)機(jī)反饋偏差報警、跳閘條件置位停指令的邏輯項,防止誤停設(shè)備。  
        (2) 對重要的風(fēng)機(jī)油泵、發(fā)電機(jī)冷卻水泵、射水泵、密封風(fēng)機(jī)等,為避免其ANS+報警引起備用聯(lián)動、聯(lián)鎖誤動,造成系統(tǒng)參數(shù)波動,增設(shè)停狀態(tài)反饋信號與ANS+報警共同確認(rèn)跳閘信號,以提高聯(lián)鎖動作的準(zhǔn)確可靠性。  
      3 開關(guān)量輸入卡安全可靠性的問題及改進(jìn)  
      3.1 開關(guān)量輸入卡問題  
        靖遠(yuǎn)第二發(fā)電公司4臺200 MW機(jī)組于2001年全部完成DCS改造。其中SCS(順序控制系統(tǒng))、ECS(電氣控制系統(tǒng))功能主要完成的是開關(guān)量控制,每臺機(jī)組開關(guān)量點(diǎn)為760點(diǎn)左右,采用輸入卡件ADM11C型。該16通道輸入卡查詢電壓為4~5 V DC,在4臺機(jī)組中均多次發(fā)生信號采集點(diǎn)接觸電阻大或觸點(diǎn)不可靠,致使DCS因數(shù)據(jù)采集不能準(zhǔn)確反映設(shè)備運(yùn)行狀況而跳閘、備用誤聯(lián)動,甚至影響到順控及聯(lián)鎖的正確可靠執(zhí)行。  
        此外,由于ADM11C卡查詢電壓低,在現(xiàn)場抗沖擊性能較弱,極易因強(qiáng)感應(yīng)電干擾沖擊或線路接地情況而使相應(yīng)點(diǎn)損壞,甚至使整塊卡不能使用。  
      3.2 改進(jìn)  
        以前曾對問題較為突出的個別點(diǎn)加裝了隔離繼電器,起到了防范作用,但不能解決所有問題。在充分對DCS繼電器柜電源配置、容量及安裝空間進(jìn)行計算研究后,采用了以下方案:  
        (1) 每面繼電器柜對應(yīng)加裝由微型繼電器制作而成的隔離繼電器板。此繼電器板采用印刷電路板完成,利用現(xiàn)輸入卡端子板,不改變原電纜接線,增設(shè)預(yù)制電纜連接現(xiàn)場至隔離繼電器信號,以此阻斷強(qiáng)電干擾沖擊的可能。  
        (2) 繼電器板采用本柜24 V冗余特性電源作為工作電源,從而達(dá)到提高查詢電壓和可靠性的目的。至現(xiàn)場采集電壓上升為24 V DC。  
        (3) 設(shè)置每塊繼電器板的掉電報警信號,使任一隔離板掉電均可發(fā)出光字信號,向操作人員提示。  
        采取上述措施后,不僅提高了設(shè)備自身的安全,也保證了DCS系統(tǒng)順控、保護(hù)聯(lián)鎖的正確可靠運(yùn)行。  
      4 給水泵輔助油泵邏輯問題及改進(jìn)
      4.1 給水泵輔助油泵邏輯問題  
        (1) 給水泵輔助油泵在給水泵順控步序、聯(lián)鎖邏輯中,設(shè)計有給水泵投備用自動聯(lián)啟動輔助油泵,解除備用則自動聯(lián)停油泵邏輯項。但在實際運(yùn)行的非正常工況下,與運(yùn)行緊急情況下的操作有不協(xié)調(diào)的問題。表現(xiàn)在給水泵事故聯(lián)動或緊急啟動時,由于給水泵啟動指令發(fā)出則復(fù)歸本身備用標(biāo)志。在沒有啟動成功情況下,邏輯判斷給水泵回路故障,便動作聯(lián)跳油泵。而輔助油泵一旦跳閘,要想通過后備手段緊急重合一次,必須重新啟動輔助油泵,這在事故處理上耽誤時間較長。  
        (2) 給水泵再循環(huán)門也有與輔助油泵相同的問題。解備聯(lián)關(guān),投備聯(lián)開。因而再循環(huán)門的狀態(tài)作為閉鎖條件也影響到給水泵的緊急啟動。  
      4.2 改進(jìn)  
        鑒于以上原因,經(jīng)綜合考慮各種因素后對輔助油泵控制邏輯進(jìn)行修改:取消給水泵解備聯(lián)停油泵邏輯、再循環(huán)門解備聯(lián)關(guān)條件;保留投備自動聯(lián)啟油泵,投備聯(lián)開再循環(huán)門設(shè)置,從而達(dá)到了控制方式適應(yīng)事故處理的目的。  
      5 引風(fēng)機(jī)油站的控制問題及改進(jìn)  
      5.1 引風(fēng)機(jī)油站的控制問題  
        引風(fēng)機(jī)油站的運(yùn)行極不穩(wěn)定,由于油泵采用交流控制回路,其控制電源取自動力電源A相,這樣就造成許多問題的發(fā)生:  
        (1) 交流電源本身易因接地等原因造成掉電,作為控制電源安全性不是很高,一般使用機(jī)組不停電電源或UPS(不停電電源裝置)電源作為重要設(shè)備控制電源。而油站控制電源使用動力電源A相,就地取材,忽視了現(xiàn)場環(huán)境復(fù)雜,漏水、漏油等能引起電源接地,易造成設(shè)備安全事故,給油站穩(wěn)定帶來隱患,進(jìn)而影響到引風(fēng)機(jī)運(yùn)行。  
        (2) 380 V動力電源受系統(tǒng)沖擊或廠用電"備自投"切換影響,電源瞬間斷電,造成油泵控制返回,其時間大約2~3 s。這本是極為常見的電氣聯(lián)動切換現(xiàn)象,而對引風(fēng)機(jī)油泵控制來說,無疑是災(zāi)難的發(fā)生。因為轉(zhuǎn)機(jī)采用交流控制,是以啟動、停止兩接點(diǎn)在DCS驅(qū)動繼電器出口相串聯(lián)來實現(xiàn)的。動力接觸器靠自保持接點(diǎn)維持運(yùn)行,一旦控制掉電,接觸器返回后將無法使電動機(jī)在來電后自啟動。從而引起連鎖反應(yīng),造成風(fēng)機(jī)跳閘等大面積事故發(fā)生。  
        (3) DCS對油泵的控制反饋信號為單狀態(tài),即不是運(yùn)行狀態(tài),就判斷為停止。這與第2節(jié)問題相似,不同的是狀態(tài)的接觸不可靠,造成DCS判斷為設(shè)備跳閘,頻繁引起油泵誤聯(lián)動。  
      5.2 改進(jìn)  
        (1) 對控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。變交流控制方式為直流控制方式,DCS對油站的控制操作改為兩常開接點(diǎn)控制合閘跳閘繼電器形式。合閘繼電器因具有失電延時返回特性,從而可有效防范交流控制電源瞬間切換消失,引起油泵停運(yùn)不能自啟動的問題。  
        (2) 至DCS的油壓信號改為UPS不停電電源進(jìn)行擴(kuò)展輸入,并設(shè)計安裝于電子間,改善工作環(huán)境質(zhì)量,使信號可靠性得到加強(qiáng)。  
        (3) DCS中油泵控制功能塊SIO-12單入雙出型,改選用SIO-22雙入雙出型,I/O模件定義增加一開關(guān)量輸入信號,使油泵控制完善,反饋狀態(tài)更為確切。同時修改跳閘聯(lián)動邏輯,變"運(yùn)行"的"非"信號啟動聯(lián)動邏輯為:運(yùn)行狀態(tài)故障"ANS+"報警加"停狀態(tài)"證實判斷為跳閘,再行聯(lián)動備用,從而使由于一次設(shè)備原因引起的油泵誤聯(lián)得以杜絕。  
      6 結(jié) 論  
        靖遠(yuǎn)第二發(fā)電公司對DCS系統(tǒng)不斷地進(jìn)行完善優(yōu)化,并在聯(lián)鎖保護(hù)方面,進(jìn)行了大量的現(xiàn)場適應(yīng)性、可靠性改進(jìn),解決了控制存在的事故隱患,穩(wěn)定了設(shè)備運(yùn)行,終使DCS更加適應(yīng)設(shè)備控制、運(yùn)行、事故處理需要,從而使分散控制技術(shù)在應(yīng)用上更加成熟。

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