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      產(chǎn)品分類

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      類型分類:
      科普知識
      數(shù)據(jù)分類:
      步進(jìn)電機

      PLC與步進(jìn)電機對縱向切片機設(shè)計改造研究

      發(fā)布日期:2022-10-09 點擊率:155

      1 引言
            MZQ-200型縱向切片機作為生產(chǎn)裝修板的主要機械,其基本工作原理是:機頭通過特殊輸送帶按一定的壓力壓住木料,正向刨切成一定規(guī)格的薄片,每次刨切后并返回,接著機頭下降,周而復(fù)始。
            早期的切片機每次刨切后進(jìn)給量是通過時間繼電器控制普通的三相異步電動機來實現(xiàn)的,靠電磁剎車停止進(jìn)給,但由于三相異步電動機的轉(zhuǎn)速因負(fù)載的不同而變化,所以每次進(jìn)給量是不相同的,最終造成壓力不均,致使切片厚度不同,甚至無法刨切。也有通過調(diào)整微動開關(guān)的位置來控制進(jìn)給電機的停止,來實現(xiàn)壓力控制,但由于微動開關(guān)調(diào)整要憑借經(jīng)驗,所以也不利于調(diào)整。
            隨著工控技術(shù)的不斷發(fā)展,可編程序控制器的性能價格比越來越高,步進(jìn)電機受脈沖控制,位移量取決于脈沖數(shù),而PLC又具有脈沖輸出、脈沖控制功能,PLC與步進(jìn)電機很容易實現(xiàn)位置控制功能。本系統(tǒng)將機頭進(jìn)給改為PLC控制步進(jìn)電機,構(gòu)成開環(huán)控制來實現(xiàn)精確進(jìn)給。
      2 系統(tǒng)構(gòu)成
            采用LG公司的PLC集中控制(內(nèi)置2軸位置控制功能、高速計數(shù)功能等,編程軟件采用梯形圖),采用KINCO公司的步進(jìn)電機及步進(jìn)電機控制器,另外用Easy view觸摸屏與PLC通訊,顯示、設(shè)定有關(guān)參數(shù)。其系統(tǒng)流程如圖1所示。

      圖1 系統(tǒng)流程圖
      (1) 系統(tǒng)設(shè)計
      因為本系統(tǒng)只有一臺步進(jìn)電機,所以只有1軸位置控制,其中P40為PLC位置通道1的脈沖輸出端子,P42為方向控制端子。PLC與步進(jìn)電機控制器及步進(jìn)電機接線如圖2所示。

      圖2 PLC與步進(jìn)電機控制器及步進(jìn)電機接線圖


      圖3 參數(shù)設(shè)定界面

            利用位置絕對啟動指令POSDST S(通道指定)、N1(絕對/相對坐標(biāo))、SV1(位置地址)、SV2(位置速度)可以實現(xiàn)定量控制,利用POSJOG指令實現(xiàn)點動控制,點動速度及方向可以通過梯形圖設(shè)定。在位置控制界面可以設(shè)定加速時間(Accel)、減速時間(Decel)、電子齒輪間隙(Backlash comp)、基本速度(Bias Speed)及上限速度(Speed limit) 設(shè)定點動的上限(High speed)及下限速度(Low speed)(單位為PPS)等參數(shù),如圖3所示。
      (2) PLC通過RS232端口與觸摸屏實現(xiàn)數(shù)據(jù)通訊
            PLC通過RS232端口與觸摸屏實現(xiàn)數(shù)據(jù)通訊,通過觸摸屏顯示有關(guān)數(shù)據(jù)以及幫助信息,設(shè)定有關(guān)數(shù)據(jù)。例如機頭每次進(jìn)給的距離,實際最終轉(zhuǎn)換為PLC輸出的脈沖數(shù),最終控制步進(jìn)電機進(jìn)給步數(shù)。例如當(dāng)傳動比為1:30,絲杠螺距為6mm,步進(jìn)電機200步/轉(zhuǎn)時,步進(jìn)電機設(shè)定步數(shù)(n)與機頭實際進(jìn)給量的關(guān)系為:n/200×1/30×6=0.1mm,即步進(jìn)電機每走100步機頭進(jìn)給量為0.1mm。其中n就是PLC的位置地址,可以通過觸摸屏設(shè)定,適當(dāng)設(shè)定觸摸屏的數(shù)值輸入?yún)?shù)的小數(shù)點位置,即可以改變數(shù)值的10n或101/n倍。設(shè)定在觸摸屏上輸入0.1mm,對應(yīng)PLC的輸入數(shù)值即為100,PLC將通過指定通道輸出100個脈沖,從而控制步進(jìn)電機運行100步。以上設(shè)定是為了使操作者更加方便、直觀地設(shè)定參數(shù)。
      如果忽略機械傳動間隙,不難得出本機機頭自動下降精度為1/200×1/30×0.6mm=0.001mm。
      有關(guān)PLC的位置控制參數(shù)設(shè)定及梯形圖請參照圖4。

      圖4 PLC的位置控制參數(shù)設(shè)定及梯形圖
      另外利用PLC的減計數(shù)器指令,可以預(yù)先設(shè)定刨切數(shù)量,以方便定量包裝。
      3 結(jié)束語
            綜上所述,利用PLC控制步進(jìn)電機實現(xiàn)進(jìn)給,簡化了電路的設(shè)計,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性、設(shè)備的進(jìn)給精度,通過編程軟件可以方便的編制梯形圖以及設(shè)定有關(guān)參數(shù),利用觸摸屏可以準(zhǔn)確、直觀的顯示、設(shè)定有關(guān)參數(shù),有效的提高了產(chǎn)品質(zhì)量以及設(shè)備檔次。

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