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      產(chǎn)品分類

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      類型分類:
      科普知識
      數(shù)據(jù)分類:
      大型PLC可編程控制器

      啤酒灌裝壓蓋機PLC控制系統(tǒng)的介紹

      發(fā)布日期:2022-04-22 點擊率:40

                         1、引言 

        啤酒生產(chǎn)過程分為麥芽制造、麥芽汁制造、前發(fā)酵、后發(fā)酵、過濾滅菌、包裝等幾道工序。啤酒灌裝、壓蓋機部分屬于包裝工序。啤酒經(jīng)膜過濾后由管路送入回轉(zhuǎn)酒缸,再經(jīng)酒閥進入瓶子中,壓蓋后獲得瓶裝啤酒。啤酒灌裝、壓蓋機的工作效率和自動化程度的高低直接影響啤酒的日產(chǎn)量。 
        為了滿足我國啤酒行業(yè)日益擴大生產(chǎn)規(guī)模的需求和啤酒現(xiàn)代化灌裝機械高速灌裝的要求,國內(nèi)各啤酒生產(chǎn)廠家都在積極尋求或改造本單位的啤酒灌裝生產(chǎn)設(shè)備,使其成為具有良好的使用性能,先進的技術(shù)水平及高生產(chǎn)效率、運行穩(wěn)妥可靠、維護成本低的啤酒現(xiàn)代化灌裝機。 

      2、啤酒灌裝、壓蓋機工作原理和控制部分構(gòu)成 

        液體灌裝機按灌裝原理可分為常壓灌裝機、壓力灌裝機和真空灌裝機。啤酒灌裝、壓蓋機采用壓力灌裝方法,是在高于大氣壓力下進行灌裝,貯液缸內(nèi)的壓力高于瓶中的壓力,啤酒液體靠壓差流入瓶內(nèi)。 

        目前國內(nèi)外實現(xiàn)灌裝工藝路線基本上是:利用回轉(zhuǎn)酒缸產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)運動,使安放在酒缸槽位上的空瓶通過機械機構(gòu)將固定在酒缸上部的欲抽真空閥打開,對已封好的瓶子進行抽真空處理,撥轉(zhuǎn)外操作閥桿,打開氣閥,對瓶內(nèi)充填CO2氣體,抽真空凸輪繼續(xù)打開真空閥,將瓶內(nèi)空氣與CO2混合氣體抽出,氣閥再次打開,對瓶內(nèi)充填CO2氣體,灌裝閥內(nèi)的液閥在瓶內(nèi)壓力接近背壓氣體壓力時打開,酒液順瓶壁注入瓶內(nèi),通過氣動或電動控制灌裝閥實現(xiàn)啤酒的灌裝。 

        當今國際先進的啤酒灌裝、壓蓋機的控制系統(tǒng)主要由光電開關(guān)位置檢測部分、走瓶帶、酒缸轉(zhuǎn)速的變頻調(diào)速部分、主控由可編程控制器、觸摸屏等組成。灌裝、壓蓋機的機械結(jié)構(gòu)裝置與PLC可編程控制、變頻無級調(diào)速、人機界面等現(xiàn)代自動控制技術(shù)手段完整的結(jié)合,形成機電一體化。 

      3、控制部分改造方案 

        國內(nèi)很多啤酒廠家現(xiàn)使用的灌裝、壓蓋機的控制系統(tǒng)的自動化程度參差不齊;所有手動按鈕和工藝開關(guān)都設(shè)置在一個操作箱的面板上,PLC控制器大都為日本 OMRON公司或三菱公司的早期產(chǎn)品,設(shè)備連鎖控制、保護設(shè)置少,加之啤酒灌裝的現(xiàn)場環(huán)境惡劣,潮濕度大,使開關(guān)等接觸觸點銹蝕嚴重,系統(tǒng)的信號檢測部分故障率較高,造成設(shè)備控制系統(tǒng)運行的可靠性低,設(shè)備正常運行周期短等現(xiàn)象。 

        以實際改造的丹東鴨綠江啤酒有限公司的灌裝、壓蓋機的控制系統(tǒng)為例,介紹改造方法,闡明改造這類設(shè)備的控制思想和思路;根據(jù)現(xiàn)場的實際工藝條件,重新編寫了PLC的運行程序。針對啤酒灌裝、壓蓋機控制系統(tǒng)的實際狀況,并根據(jù)現(xiàn)場的實際工藝條件,重新設(shè)計了設(shè)備的PLC控制系統(tǒng)。這種改造方法和思路同樣可以應(yīng)用與其他液體介質(zhì)灌裝設(shè)備的改造。 

      3.1系統(tǒng)硬件配置 

        使用日本三菱公司的FX2N128MRPLC替換原系統(tǒng)使用的2臺OMRON公司的C60PPLC,原系統(tǒng)的PLC由于是老型號產(chǎn)品,和計算機聯(lián)機需要配置特殊的通訊轉(zhuǎn)換器,系統(tǒng)需要增加外部I/O輸入點時,擴展模塊備件較難尋。FX2N128MRPLC是集成128點I/O的箱體式控制器,具有運算速度快,指令豐富、性能價格比高、聯(lián)機編程簡單、擴展方便等優(yōu)點,是三菱FX系列中功能最強的小型控制器。 

          (1)采用三菱公司的900系列的970GOT人機觸摸屏替換原系統(tǒng)使用的面板按鈕并監(jiān)控顯示設(shè)備的運行工作參數(shù)。970GOTHMI為高亮度的 16色顯,通過匯流連接和FX2N128MRPLC的CPU直接連接,實現(xiàn)快速回應(yīng)。具有許多維護功能,如列表式編輯功能、梯形圖監(jiān)控(故障查找)功能、系統(tǒng)監(jiān)控功能等用來查找故障和維護PLC系統(tǒng)。     
          (2)灌裝、壓蓋機的變頻器在改造中沒有更換,現(xiàn)場檢測信號的手段仍然采用開關(guān)式檢測,因檢測開關(guān)長期工作在濕度很大的場合,因此選擇電容式的接近開關(guān),根據(jù)PLCI/O端子的接線方式,選擇PNP型的接近開關(guān)。 

      3.2系統(tǒng)程序設(shè)計 

        PLC控制器的程序設(shè)計重點和核心是圍繞著酒缸的旋轉(zhuǎn)速度控制和酒缸上60個瓶位相關(guān)位置的檢測移位、破瓶、空瓶瓶位相關(guān)位置的檢測移位和相關(guān)灌裝閥等的控制。其中的瓶位移位檢測程序中,采用了三菱PLC位左移指令,驅(qū)動執(zhí)行條件輸入每一次由OFF-ON變化時,執(zhí)行N2位移動,N2為移動的位數(shù)。 
      (1)瓶位移位子程序 
      413LDX055;機器計數(shù)脈沖測量檢測輸入點 
      414PLSM49;主電機轉(zhuǎn)速測量檢測輸入點取上升沿微分后的位M49 
      416PLFM301;主電機轉(zhuǎn)速測量檢測輸入點取下降沿微分后的位M301 
      418LDIM590;進瓶個數(shù)檢測 
      419ANIX005;連鎖保護點 
      420ANIX006;緊急停車保護 
      421OUTM50;進瓶瓶位是否有瓶檢測 
      422LDM49;主電機轉(zhuǎn)速測量檢測輸入點 
      423SFTLM50M500K60K1 
      瓶位移位檢測 

        采用PLC位左移指令,這條指令是整個子控制程序的核心之一,主電機和瓶位檢測開關(guān)同步檢測移動的酒瓶,主電機每轉(zhuǎn)一周,正好對應(yīng)酒缸轉(zhuǎn)過一個瓶位,PLC內(nèi)部單元內(nèi)對應(yīng)這60個瓶位的單元為M500~M559,單元個數(shù)用第一個字母K設(shè)置為K60,每次變化一位用第二個字母K設(shè)置為K1,M50 反應(yīng)了瓶位的空、缺位置,并將檢測到的這個位置以電機轉(zhuǎn)速的頻率移位下去,在內(nèi)部相應(yīng)的單元內(nèi)置“1”或“0”,控制相應(yīng)的閥門和攪拌瓶蓋的電機的開與停。系統(tǒng)在連續(xù)檢測90個空瓶位后,停止攪拌瓶蓋的電機的運行,檢測瓶位的個數(shù)可以根據(jù)用戶的要求任意設(shè)定。 
      432LDX052 

      出瓶位檢測 

        回轉(zhuǎn)酒缸通過壓力往瓶內(nèi)背壓裝酒的過程中,空瓶在背壓后,可能由于瓶子本身裂紋等原因?qū)е峦蝗槐浚@就需要檢測出爆瓶瓶子的位置,在這個瓶位的位置進行打開吹掃電磁閥,噴出壓縮空氣,將瓶位上的碎瓶片吹離位置,在連續(xù)吹掃幾個瓶位后,在打開噴射電磁閥,噴射出高壓水注,在對破瓶位置周圍瓶位連續(xù)噴射幾個瓶位。 
      (2)實現(xiàn)爆瓶檢測、控制的步進控制 
      482LDX055;機器計數(shù)脈沖測量檢測輸入點 
      483PLSM49;主電機轉(zhuǎn)速測量檢測輸入點取上升沿微分后的位M49 
      485PLFM309;主電機轉(zhuǎn)速測量檢測輸入點取下降沿微分后的位M309 
      486LDIM70;破瓶位置檢測 
      487ANIM071;連續(xù)破瓶位置檢測 
      488ANIX052;進瓶位置 
      489SFTLM52M600K20K1 

        破瓶檢測和瓶位檢測開關(guān)同步檢測移動的破瓶,主電機每轉(zhuǎn)一周,正好對應(yīng)酒缸轉(zhuǎn)過一個瓶位,PLC內(nèi)部單元內(nèi)對應(yīng)這20個破瓶位的單元為 M600~M619,單元個數(shù)用第一個字母K設(shè)置為K20,每次變化一位用第二個字母K設(shè)置為K1,M52反應(yīng)了破瓶的位置,并將檢測到的這個位置以電機轉(zhuǎn)速的頻率移位下去,在內(nèi)部相應(yīng)的單元內(nèi)置“1”或“0”,控制相應(yīng)的噴射和吹掃電磁閥開與停。連續(xù)噴射和吹掃電磁閥的開聽、停時間可以根據(jù)工藝要求任意設(shè)定。 
        系統(tǒng)自動化運行可靠的保障就是控制進出瓶蓋的同步跟蹤,既準確檢測電機轉(zhuǎn)速檢測開關(guān)、破瓶檢測開關(guān)和進瓶檢測開關(guān)三個條件。 

      (3)970GOT人機觸摸屏操作終端機的軟件采用三菱公司的GTWORKS軟件包,其中GTDesigner是一個用與整個GOT9000系列的繪圖套裝軟件。該軟件包操作簡單,事先可在個人計算機上組態(tài)并仿真調(diào)試,完畢后下載至人機操作終端機。同時,因為人機界面又具有觸摸屏的作用,將常用的開關(guān)設(shè)在顯示屏上,方便操作。還可并以增加一些功能,如設(shè)置報警信息等。 

      4、改造后控制系統(tǒng)功能 

        系統(tǒng)正常運行時,機器為自動控制,根據(jù)進出瓶帶上瓶的滿缺,按設(shè)定速度或慢速運行,進瓶檔瓶,無瓶不下蓋,爆瓶自動沖洗,灌裝位置自動背壓,下蓋輸蓋系統(tǒng)的自動開停和安全保護等動作的協(xié)調(diào)聯(lián)鎖。原來所有按鈕的操作改造后都在觸摸屏上進行。 

      5、控制系統(tǒng)檢測狀態(tài)的監(jiān)控功能 

        進瓶檢測開關(guān)和破瓶檢測開關(guān)通過檢測每個壓瓶部分上面的小鐵片的位置,產(chǎn)生光電脈沖輸出,再有PLC采集,由于每個壓瓶部分上面的小鐵片的位置是活動的,在機器運行一段時間后,壓瓶部分上面的小鐵片和檢測開關(guān)的位置發(fā)生位移,造成檢測開關(guān)誤判斷,如沒瓶判斷為有瓶,爆瓶漏檢、誤檢等造成輸出失誤,使 PLC產(chǎn)生誤動作,造成如背壓、爆瓶吹、洗、瓶蓋攪拌系統(tǒng)控制失靈等故障現(xiàn)象。 

        在改造前的日常生產(chǎn)過程中,碰到這種現(xiàn)象時,操作工只能將各個功能開關(guān)或按扭打到手動控制檔位,使機器設(shè)備工作在無監(jiān)控狀態(tài)下,機器失去自動控制功能。造成了很大的生產(chǎn)原料如氣、水、酒的浪費。只能在生產(chǎn)的間歇,才能由維修鉗工和電工根據(jù)檢測開關(guān)上的小發(fā)光二極管的亮和滅通過調(diào)整位移距離只有 5~8mm的檢測開關(guān)的安裝位置,來修正檢測開關(guān)和小鐵片的間隙。這種檢測手段非常落后,調(diào)整后的效果反應(yīng)致后,不能及時反應(yīng)調(diào)整結(jié)果。 

        針對這種檢測狀況,結(jié)合改造后的灌裝、壓蓋機控制系統(tǒng)的配置,新增了這部分檢測功能,并集成在人機觸摸屏中,完成瓶位檢測。 

        在人機觸摸屏的界面分頁顯示屏上,可以分別時時動態(tài)顯示60個瓶位的狀態(tài)和爆瓶時的瓶位狀態(tài),有瓶、無瓶、爆瓶、背壓開關(guān)等檢測開關(guān)、攪拌電機等電磁閥的開關(guān)狀態(tài)都以不同顏色來顯示,非常直觀。 

        在需要修正檢測開關(guān)和小鐵片的位置時,可以在正常生產(chǎn)的條件下,不停機,由維修人員只要根據(jù)顯示屏上的瓶位狀態(tài),就可以在線調(diào)整,并馬上看到調(diào)整后的效果。在日常維修中,也可以用它作為狀態(tài)監(jiān)控設(shè)備,觀察輸出設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況。 
      增加這套系統(tǒng)功能的是為保證灌狀壓蓋機的自動化控制系統(tǒng)正常運行而專門設(shè)計的。 

      6、結(jié)束語 

        改造后的控制系統(tǒng)大大地簡化了復雜的機械結(jié)構(gòu),經(jīng)現(xiàn)場運行情況和控制效果檢驗,系統(tǒng)的自動化程度達到了設(shè)計要求,大大減少了操作人員的勞動強度,使啤酒灌狀的日產(chǎn)量比過去提高30%以上,故障率大大減低。體現(xiàn)了現(xiàn)代設(shè)備的自動控制技術(shù)。是在消化、吸收當今工業(yè)控制的先進技術(shù)的基礎(chǔ)上加以創(chuàng)新、研制而成的目前國內(nèi)技術(shù)最先進的灌裝控制系統(tǒng)。

       

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